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分享:20G無縫鋼管開裂原因

2023-02-24 15:52:02 

楊文靜1,薛俊鵬1,樊孝文1,溫 娟2,蔡雙雨3

[1.安工腐蝕檢測實驗室科技(無錫)有限公司,無錫 214028;2.首鋼技術研究院,北京 100041; 3.北京科技大學 國家材料服役安全科學中心,北京 100083]

摘 要:20G 無縫鋼管在服役一段時間后發生開裂,采用化學成分分析硬度測試金相檢驗掃描電鏡和能譜分析等方法分析其開裂原因結果表明:20G 無縫鋼管內表面發生嚴重脫碳, 且脫碳原因與穿孔和連軋工藝有關

關鍵詞:20G 無縫鋼;;;中圖分類:TB31;TG115.2 獻標:B 文章編號:1001-4012(2022)12-0047-04

20G 無縫鋼管屬于高壓鍋爐管,是一種具有中 空截面周邊沒有接縫的長條鋼材,在鍋爐管道油管道天然氣管道煤氣管道等方面廣泛應用[1-5]20G 無縫鋼管常期處于高壓高溫的環境,在高溫煙 氣和水蒸氣的作用下,鋼管會發生氧化和腐蝕等損 ,因此對鋼管的持久強度抗氧化腐蝕及組織穩定 性有較高的要求[6]在不同溫度及介質的情況下, 鋼管容易發生脫碳,使鋼管壁上受到不同程度的腐 ,從而縮短管道的使用壽命有研究發現:20G 縫鋼管的開裂不是材料造成的,而是水質較差導致 [7]除此之外,熱應力也會加劇鋼管材料的局部 損傷,導致爆管[8]管道在服役4a后發生開裂,該管段的服役環 境為:內部介質為除鹽水,溫度約為200 ℃,壓力約 5MPa;外部介質為煙氣,溫度約為300 ℃,且常 年恒定筆者采用一系列理化檢驗方法對其開裂原 因進行分析,以防止該類事故再次發生

1 理化檢驗

1.1 宏觀觀察

1 1號管段宏觀形貌 送檢20G 無縫鋼管的外徑為25mm,原壁厚為 5mm,3。1號管段內外壁均腐蝕嚴重,已出 現變薄和開裂現象(見圖1);2號管段內壁腐蝕嚴,外壁腐蝕稍輕(見圖2);3號管段為未服役管段 (見圖3)。 2 2號管段宏觀形貌 3 3號管段宏觀形貌

1.2 化學成分分根據 GB/T4336—2016碳素鋼和中低合金鋼 元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法)》 對鋼管進行化學成分分析,在溫度為26 ℃,濕度為 35%的環境下檢測。3個管段的化學成分分析結果如 1所示,由表1可以看出,送檢鋼管的化學成分符合 GB/T5310—2017的要求1 3的化分析% 項目 質量分數 C Si Mn P S 1號管段實測值 0.18 0.27 0.58 0.02 0.010 2號管段實測值 0.20 0.21 0.51 0.02 0.005 3號管段實測值 0.21 0.26 0.43 0.01 0.010 標準值 0.17~ 0.23 0.17~ 0.37 0.35~ 0.63 ≤0.025 ≤0.035 根據 GB6920—1986水質 PH 值的測定 玻璃 電極法GB/T15453—2018《工業循環冷卻水和 鍋爐用水中氯離子的測定對內部介質水樣的化學 成分進行分析,在溫度為20 ℃,濕度為30%下進行檢測內部介質水樣的pH 6.76,Cl - 度小于3mg/L,結果均符合技術要求

1.3 硬度測

根據 GB/T231.1—2018 金屬材料 布氏硬度 試驗 第1部分:試驗方法對鋼管進行硬度測試受形狀和尺寸的限制,僅能從管體截面進行硬度測 ,雖然測試尺寸略微偏小,但根據經驗,硬度結果 在不作為關鍵性判據的情況下,仍可作為參考試結果如表2所示,由表2可以看出,鋼管的布氏硬 度比 GB/T5310—2017

1.4 金相檢驗

1號管段的開裂部位進行金相檢驗,微觀形 貌如圖4,5所示由圖4,5可以看:1號管段開 裂部位明顯變薄,最薄處只有0.15mm,而管段原壁 厚為5mm,可見鋼管在開裂之前已經在內部水的 壓力下不斷被拉伸并減薄,且管段內側較外側腐蝕 更嚴重內表面腐蝕區域覆蓋著厚度約為0.15mm 的氧化鐵皮和腐蝕產物推測管斷的開裂過程是內 表面最先開始受力,然后逐漸被拉伸減薄

2 號 和 3 號 管 段 進 行 金 相 檢 驗,結 果 如 6~8所示可以看出,20G 鋼的基體組織為鐵素 體和珠光體,1、2、3號管段的內表面均有明 顯的脫碳現象服役后的管段脫碳層深度較深,完全脫碳,脫碳處組織為單一的鐵素體,并伴隨著晶 粒長大,脫碳層深度約為177μm;3也存 在 脫 碳,脫 碳 層 深 度 約 123 μm;3 段的外表面也存在脫碳,相比內表面,6 2號管段漏洞部位顯微組織形貌 7 3號未服役管段的顯微組織形貌(內壁) ,脫碳層深度約為68μm。由此,在未役之前存在脫碳現象脫碳能的硬 強度耐腐蝕耐熱等性能同時經測量,管段基 體鐵素體晶粒度為8.5,開裂處1號管段脫碳區 域的粗大鐵素體晶粒度為5.5管段的夾雜物不 ,A 1 ,D 1 (9)質點10

1.5 掃描電鏡和能譜分析

對氧化物質點處進行掃描電鏡(SEM)和能譜 分析,結果如圖11和表3所示1號開裂管段內表面已經發生氧化,并存在微 裂紋,裂紋周圍有很多高溫氧化物質點氧化物質 點沿晶界分布,使材料晶界弱化,降低了材料的力學 性能及抗腐蝕性能,高溫質點是空氣或鋼中的氧元 素與鋼中強氧化性的硅元素錳元素結合,形成富集 硅元素錳元素的氧化物顆粒點狀氧化物的形成 需要更高的溫度和更長的時間,溫度要達到9501200 ℃,時間至少大于0.5h。據此推測,內表面有 高溫質點的微裂紋可能是材料原來就有的

服役管段內 表 面 的 SEM 形 貌 如 圖 12,13 ,可以看出,在腐蝕坑的尾部已萌生出微小裂紋, 裂紋沿晶擴展對服役管段表面的腐蝕產物進行掃描電鏡及能 譜分析,結果如圖13和表4所示,可知由于內表面 脫碳嚴重,其抗腐蝕能力大大降低,金屬發生腐蝕 ,與水中的氧鎂元素等結合,形成了腐蝕 產物12 服役管段內表面的SEM 形貌 13 腐蝕產物能譜分析位置

2 綜合分析和結論

該服役管段的化學成分分析結果符合要求,基體組織正常,表面硬度稍高,但并不會影響管段的 使用鋼管開裂的主要原因為管段內表面存在嚴重 脫碳,導致其硬度強度耐腐蝕耐熱能力顯著降 ,再加上管段內表面有高溫氧化物質點,使鋼管在 一定水壓環境的使用過程中,受力超過其本身強度 極限,使管壁不斷變薄并開裂20G 無縫鋼管內表面的脫碳比外表面嚴重,主要與鋼管的穿孔和連軋工藝有關主要原因有: 穿孔速度不當造成內壁溫度過高;內壁除氧化劑的 質量不佳;終軋溫度偏高,內壁溫度比外壁高其服 役溫度為200~300℃,在正常使用過程中不會發生 脫碳50) GB/T 5310—2017 規 定:外 壁 全 脫 碳 小 于 0.2mm,內壁全脫碳小于 0.3 mm,兩者之和小于 0.4mm。未使用的3號管滿足該項要求,1,2管段在發生嚴重腐蝕減薄后,仍有非常嚴重的脫碳 情況發生,顯然不滿足此項要求建議相關使用方在采購及使用20G 無縫鋼管 ,要求供貨方嚴格質檢,且 按 照 不 能 低 于 GB/T 5310—2017標準 的 要 求 供 貨,如 使 用 條 件 特 別 苛 ,可適當嚴格要求表面脫碳層指標

來源:材料與測試網

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