鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
HRB500E | ≤0.25 | ≤0.80 | ≤1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.55 |
分享:轉爐冶煉新國標螺紋鋼HRB500E生產試驗
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三寶鋼鐵有限公司技術中心,福建 漳州 363000
- 摘要: 中國鋼鐵工業“十二五”發展規劃明確提出全面推廣使用400、500 MPa高強度螺紋鋼筋,促進建筑鋼材升級換代和減量應用。本文通過化學成分設計確定了鋼筋混凝土用HRB500E螺紋鋼的化學成分,通過控制裝入制度、供氧制度、造渣制度、溫度及終點控制制度、出鋼及脫氧合金化制度和吹氬處理等工藝,成功冶煉出了符合國標化學成分要求的鋼液。生產試驗結果表明,鋼液具有較低的氧含量,并且生產試驗過程中的鋼鐵料消耗、合金消耗和冶煉周期均在合理范圍內,后續可以批量生產。
HRB500E是國標GB1499.2—2018“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋”規定的一種熱軋帶肋Ⅳ級鋼筋,舊稱四級鋼筋,屈服強度不小于500 MPa,直徑一般為6~100 mm。目前,世界各國的建筑已向大型化發展,為了提高大型建筑物的安全性,國外建筑行業已普遍采用焊接性能好、強度高的500 MPa級鋼筋。為實現我國建筑用鋼筋的升級換代,國內已研制成功500 MPa級鋼筋并形成批量生產能力,滿足市場的需求[1-5]。
鋼鐵工業“十二五”發展規劃明確提出,在全國大中城市全面推廣使用400、500 MPa高強度螺紋鋼筋,促進建筑鋼材升級換代和減量應用。為了響應國家號召和滿足國家對新產品的嚴格要求,同時為了更好更快地取得市場占有率,三寶鋼鐵有限公司于2019年初開始新國標HRB500E產品開發,進行高硅高錳產品的生產試驗,取得了一定的成績[6-8]。
1. 國標冶煉要求
鋼筋混凝土用HRB500E螺紋鋼新國標GB/T 1499.2—2018于2018年2月6日發布,2018年11月1日開始實施,規定其冶煉工藝只能采用轉爐或者電爐工藝,必要時可采用爐外精煉,化學成分要求如表1所示,其中碳當量w(Ceq)可按公式計算:w(Ceq)=w(C)+w(Mn)/6+w(w(Cr)+w(V)+w(Mo))/5+ (w(Cu)+w(Ni))/15,鋼的氮含量(質量分數)應不大于0.012%,鋼中如有足夠數量的氮結合元素,含氮量的限制可適當放寬。
2. 冶煉過程控制
新國標鋼筋混凝土用HRB500E采用轉爐煉鋼和鎮靜鋼脫氧方法生產,工藝流程為:裝入操作→100 t轉爐冶煉→出鋼及脫氧合金化→吹氬→連鑄。
2.1 化學成分設計
結合螺紋鋼HRB500E的合金元素在鋼筋中所發揮的作用及國標GB/T 1499.2-2018規定的化學成分要求,設計了鋼筋混凝土用螺紋鋼HRB500E元素含量控制標準,如表2所示。
標準 | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
內控 | 0.23~0.25 | 0.65~0.70 | 1.55~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.55 |
目標 | 0.24 | 0.65 | 1.58 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.54 |
注:當成品w(S)≥0.030%時,Mn的質量分數按照0.40%~0.50%控制;鐵水w(S)>0.045%不允許入爐冶煉,連鑄開澆爐次Si含量按照目標值上限控制。 |
2.2 裝入制度
轉爐裝入制度采用定量裝入,根據爐況、生產組織情況、鐵水成分和溫度來調整廢鋼加入量,具體控制情況如表3所示。
項目 | 鐵水成分(質量分數)/% | 鐵水溫度/℃ | 裝入量/t | |||
控制要求 | C | Si | P | S | ≥1380 | 102±2.0 |
≥3.80 | ≤0.60 | ≤0.200 | ≤0.045 | |||
注:鐵水成分與溫度異常時,可適當調整冶煉工藝;根據鐵水和廢鋼情況,可適當調整裝入量。 |
2.3 供氧制度
供氧制度采用變壓變槍法,進料完畢后,搖正爐體下槍吹煉。氧槍噴頭采用四孔拉瓦爾型,噴孔夾角12°,擴張角為11°30′,喉口長度7 mm,工作氧壓控制在0.80~0.85 MPa,流量控制在20000~26000 m3/h。吹煉前期槍位控制在1400~1600 mm,中期槍位控制在1500~1800 mm,后期槍位控制在1300~1500 mm,拉碳槍位控制在1200 mm,火焰情況不正常時槍位可以適當調節,以化渣正常為宜。
2.4 造渣制度
造渣制度采用分批加料法。開吹火焰正常后,根據鐵水成分與溫度情況,并結合操作經驗,石灰總量控制在2000~3000 kg,輕燒白云石總量控制在1000~2000 kg,一批料加入石灰總量的2/3和全部輕燒白云石,二批石灰料、三批石灰料根據吹煉情況適時加入,吹煉結束之前加完,確保初期渣早化、過程渣化好、終渣化透。
2.5 溫度及終點控制制度
過程溫度控制保證化好渣、不噴濺不返干、溫度平穩上升;終點溫度控制在1640~1670 ℃,開澆第一爐、新出鋼口和新鋼包等特殊情況可以適當提高出鋼溫度。終點C質量分數控制在0.06%~0.13%,防止鋼水氧含量高,影響鋼水質量;終點P質量分數控制在0.020%以下,防止擋渣失敗時回磷導致鋼水P含量過高造成化學廢品。
2.6 出鋼及脫氧合金化制度
出鋼過程采用擋渣球進行擋渣操作,確保擋渣成功率達到90%以上,保證鋼包渣層厚度不大于200 mm。采用脫氧劑(硅鈣鋇和鋁錠)、硅錳合金進行脫氧合金化。合金加入順序為:脫氧劑→硅鐵合金→硅錳合金,合金在出鋼至1/4~1/3時開始加入,出鋼至2/3~3/4時加完,具體見表4。
種類 | 脫氧劑(硅鈣鋇/鋁錠)FeSi45Ca11Ba10 | 硅鐵合金FeSi72 | 硅錳合金Mn65Si17 | 增碳劑 |
加入量/(kg/t) | 0.53~0.74 | 3.16~3.58 | 22.11~23.16 | 根據終點 |
加入量/(kg/爐) | 50~70 | 300~340 | 2100~2200 | 根據終點 |
注:出鋼量按95.00 t/爐計,冶煉鋼水殘Mn質量分數按0.10%計;硅鐵、硅錳合金增C質量分數按0.020%計;可根據冶煉終點、出鋼量等情況調整合金加入量。 |
2.7 爐后吹氬處理
爐后吹氬站吹氬處理對鋼液夾雜物與溫度分布影響很大,足夠的吹氬時間既能促進鋼液中的夾雜物充分上浮,也能促進鋼水溫度的均勻分布,可以提高測溫的準確性,吹氬工藝控制如表5所示。
2.8 冶煉結果
通過采取以上工藝控制措施,對HRB500E前5爐鋼液生產情況進行統計,如表6所示。
吹氬時間/s | 氬后溫度(平臺溫度)/℃ | |
開澆第一、二爐 | 連澆爐 | |
≥240 | 1610~1635 | 1570~1605 |
注: 優先采用底吹,若底吹失敗才能采用頂吹;鋼水吹氬后溫度允許低于下限值。 |
爐次 | 鋼液成分(質量分數)/ % | 氧質量分數/10−6 | 氮質量分數/10−6 | 噸鋼鋼鐵料消耗/kg | 噸鋼合金消耗/kg | 冶煉周期/ min | ||||
C | Si | Mn | S | P | ||||||
1 | 0.25 | 0.65 | 1.58 | 0.025 | 0.025 | 28.5 | 25.5 | 1073.39 | 25.47 | 28.4 |
2 | 0.24 | 0.66 | 1.60 | 0.023 | 0.023 | 28.9 | 26.8 | 1073.41 | 25.23 | 28.7 |
3 | 0.24 | 0.67 | 1.60 | 0.026 | 0.026 | 30.3 | 30.7 | 1073.25 | 25.35 | 28.2 |
4 | 0.25 | 0.65 | 1.57 | 0.022 | 0.027 | 31.2 | 33.6 | 1072.81 | 25.31 | 28.4 |
5 | 0.24 | 0.64 | 1.59 | 0.024 | 0.025 | 32.2 | 32.4 | 1072.90 | 25.26 | 27.8 |
平均 | 0.24 | 0.65 | 1.59 | 0.024 | 0.025 | 30.2 | 29.8 | 1073.20 | 25.32 | 28.3 |
3. 結束語
通過采用合理化學成分設計,控制好轉爐煉鋼五大制度和爐后吹氬處理工藝等手段,冶煉獲得了符合國標化學成分要求的HRB500E,并且鋼液的氧含量和氮含量較低。試驗工藝生產HRB500E鋼液相關的鋼鐵料消耗、合金消耗和冶煉周期均在正常生產控制范圍之內,在日常生產中是合理可行和值得推廣的。
來源;金屬世界